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    抛丸机滤筒除尘系统技术改造设计与实践

    日期2018-04-12
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    摘要:介绍了宝钢股份厚板部抛丸机滤筒除尘器运行中存在的主要问题 ,经过论证 ,提出了解决方案 ,改变了滤 筒布置方式和脉冲清灰方式,减小过滤阻力。改造后原有除 尘器继续保留 ,作为应急备用机 ,新建除尘器和原有除尘器 需同时与抛丸机 PLC 建立通信 ,*次实现了两台除尘器分别 与抛丸机联锁控制并可切换,而且均可在同一个 HMI 画面上 进行操作 。工程投产运行表明 ,改造方案正确,获得满意效 果,为抛丸机滤筒除尘器改造积累了经验。
    关键词 抛丸机 滤筒除尘器 改造设计 联锁控制

    0 引言
    滤筒式除尘器是 20 世纪 80 年代由美国唐纳森公司在袋 式除尘器的基础上生产的一种新型除尘器 ,采用新型滤筒为 滤料,使其具有效率高、阻力低、维护管理简单、体积小 、 单位体积过滤面积大 、结构紧凑 、更换滤筒方便、高性能等 优点  。除尘器的过滤阻力和过滤效率是两个较重要的指标 ,如果设计或使用不当,其出现的问题也非常明显,造成 的后果也很严重 。本工程就是抛丸机滤筒除尘器出现问题后 的技术改造设计。由于改造设计受诸多现有因素的约束和限 制,因此除涉及滤筒除尘器本身的技术改造外,还要考虑上下游相关联的内容 。经过技术改造后,问题解决 ,获得了满意效果。

    1概述
    1.1 抛丸机滤筒除尘器简述
    宝钢股份厚板部5m 单元热处理线现有抛丸机及配套除尘 装置 套。抛丸机是利用丸料高速运动,击打钢板表面 ,以清除钢板表面的氧化铁皮等杂物,击打时产生大量的金属粉 尘 ,需要进行除尘,粉尘粒径较大  ,浓度较高。 除尘装置主要包括除尘器一台、除尘风机两台 、除尘管 道及电控装置。除尘器的过滤部件为滤筒 ,滤筒斜置 ,过滤 材料为滤纸,清灰采用脉冲阀按照设置的顺序依次脉冲清灰 , 使系统恢复低阻力运行 ,由滤筒上清除下来的粉尘经灰斗直接进入灰箱 ,人工定期外排;除尘风机为离心风机,安装在 除尘器清洁室顶部;除尘管道为碳钢材质 ,圆管,断面平均 流速20m/s;除尘器安装在厂房内,经除尘器过滤后的洁净气 体也排至厂房内 。 除尘器设计参数 : 处理风量 :28900m 过滤速度:0.9m/min滤筒数量 : 32 布置)滤筒规格:φ 3251400,单滤筒过滤面积约17m

    1.2除尘器控制及操作

    除尘装置控制及操作:清灰由脉冲控制仪定时控制,差压强制;风机启停在操作室HMI画面上远程手动操作 。 除尘装置和抛丸机之间设有联锁关系,联锁关系如下: 在抛丸机开启前需先将除尘装置开启,除尘装置的状态信号 送给抛丸机PLC,状态信号包括风机、差压、脉冲控制仪等, 上述信号作为抛丸机启动的备妥条件 。如果上述信号不正常 , 则需人工干预解决,否则抛丸机不能启动 。

    2 存在问题分析
    2.1 风机出口有明显冒灰现象 风机出口有明显冒灰现象 ,除尘器附近粉尘颗粒浓度很 高,有以下两个原因 : 滤筒的滤纸有破损,目前过滤速度为0.9m/min , 过滤速度较快,抛丸机的粉尘成细小片状,粒径较大 ,磨着 性较强,因此滤纸极易磨破穿孔; 滤筒与花板之间有安装间隙,该间隙一是由密封垫太薄 、太硬引起,二是由于清灰效果不好,滤筒积灰太多, 重量太重,导致花板变形,较终粉尘未经滤筒过滤直接进入 清洁室由风机排出。
    2.2 除尘器运行阻力过大
    滤筒在除尘器中的布置很重要 ,滤筒倾斜布置时,上层滤筒所附着的粉尘会以滤饼状落到下层滤筒上 ,并会在下层 滤筒上产生积累,特别是清灰压力较低时 ,这种情况更为严 重,其结果较终将导致下层滤筒朝上的半面不能工作,使滤 筒有效过滤面积降为原来的一般,较终造成除尘器运行阻力 过大 。 2.3风机振动明显 风机振动较明显 ,有以下两个原因 : 风机叶轮磨损不均匀 ,在旋转过程中,失去动平衡,造成风机振动 。 改造方案3.1 除尘器设计参数修改 新建除尘器同原有除尘器风量相同,即28900m /h ,满足抛丸机除尘需求,但是抛丸机散发粉尘浓度高,磨琢性强, 同时部分粉尘颗粒却微细 ,因此将过滤速度由0.9m/min 降低 为0.6m/min,过滤阻力<1000Pa。
    1 、含尘气体管道 2 软接头 3 进风箱 4 排风离心风机 5 清洁室 6 滤筒 7 灰斗
    图1、新建除尘器轴测图
    3.2 除尘器改进
    新建滤筒除尘器作了四点重要改进,改进后除尘器见图 (1)过滤材质由滤纸改为聚酯过滤材料 ,过滤效率更高,风机出口颗粒物浓度更低。原有除尘器使用的滤纸滤料不符 合该工况,因为滤纸阻力较高,结构松弛,遇磨着性粉尘容 易破损 ,使用寿命很短。 (2)滤筒规格不变,改为462 竖直布置,将过滤面 积增加到800m2 ,同时也实现了整个滤筒的全过滤 ,过滤速度 降低到 0.6m/min ,改变了斜置滤筒上部因清灰不良无法正常 过滤的尴尬局面 。 (3)脉冲喷吹采用喷吹孔+外置文丘里管,喷吹距离150mm,喷吹压力0.5MPa,滤筒侧壁正压力峰值较大 ,到达峰 值所需时间较短,喷吹效果较佳 ,有利于滤筒清灰 (4)滤筒与花板之间的密封垫采用厚实、弹性较好的橡胶圈。

    3.3 除尘器供货状态

    为了减少现场拼焊接工作量及施工周期,在除尘器供货 状态上进行了多方面考虑,包括道路运输 ,多跨厂房内如何 使用行车对设备进行吊运等,较终决定将除尘器下部 柱和灰斗组装成1个整体,中间箱体、清洁室及风机组装成1 个整体,减少了现场钢结构拼焊接的工作量,其余零部件按 常规分件供货,检修平台1件,爬梯1 件、电控柜1台等等。

    3.4 除尘器的安装
    由于抛丸机仍在正常生产 ,无法拆除原有除尘器 ,因此 在抛丸机附近另选址安装新建的除尘器,安装时间在2011 11月份 ,总用时约4 周。除尘器的安装按常规做法 ,先施工 混凝土基础 ,然后由下至上安装除尘器,较后安装除尘管道 。 比较注意的是需在除尘器上空安装一台手拉葫芦,便于检修 除尘器顶部部件 。
    3.5 除尘器单机调试及无负荷调试
    (1)风机调试,风机点动,查看转向,转向正确后连续 运行2h 考核轴承温升,轴承温度采用红外线测温仪测量 ,轴 承温度由13上升至58,无异常。 (2)脉冲喷吹调试 。脉冲阀共 12 个 ,通过调压阀将将 压缩空气压力调至表压 0.4MPa,设定脉冲数据 :脉冲宽度 100ms,脉冲间隔15s,脉冲间歇3min,脉冲周期6min 。经调 试喷吹正常。
    3.6 对原有除尘器的处置方案----作为应急备用机
    新建除尘器投产后 ,原有除尘器如何处置也是生产方很 关心的问题 。抛丸机属于重要生产设备 ,平时无法停机,抛 丸机若要正常生产必须有除尘器运行,原有除尘器虽然存在 诸多问题,但作为应急除尘措施还是可以的,而且该除尘器 作为固定资产,还没到报废年限 ,因此较终确定保留原有除 尘器,作为应急使用 。在确定原有除尘器保留后还需在两台 除尘器入口各安装1台手动阀门便于两台除尘器临时切换。
    3.7 联锁控制的改造设计
    保留原有除尘器后就涉及到如何与抛丸机联锁的一个问 题 ,新建除尘器及原有除尘器都要将状态信号反馈给抛丸机 PLC ,同时还要在HMI 画面上既能操作新建除尘器还要能操作 原有除尘器,而抛丸机 PLC 如何识别及区分新建除尘器及原 有除尘器的地址码就成了关键问题。修改 PLC 程序及 HMI 面在现代技术中是很成熟的,难点在于抛丸机PLC 是外方供应 ,只开放一部分程序,如果强行修改,既增加工作量,又带来很大的调试风险。较后我们的解决方案是在新 建除尘器电控柜上增设了一个转换开关,同时将新建除尘器 的地址码导入到抛丸机 PLC 中,但画面不进行修改 ,改造后 操作如下: (1)当转换开关切入到新建除尘器时,新建除尘器 PLC 便与抛丸机 PLC 建立了通信,除尘器的状态信号便发送给抛 PLC作为抛丸机启动的备妥条件之一,同时在 HMI 画面 上可显示新建除尘器的主要状态信号,亦可操作新建除尘器 (2)当转换开关切切出现有除尘器时,原有除尘器PLC 便与抛丸机 PLC 建立了通信,原有除尘器的状态信号便发送 给抛丸机 PLC 作为抛丸机启动的备妥条件之一,同时在 HMI 画面上可显示原有除尘器的主要状态信号,亦可操作原有除 实施效果
    (1)新建抛丸机滤筒除尘器运行正常 ,初期运行阻力只 有600Pa,抛丸机扬尘点吸尘效果很好。
    (2)投产以来滤筒的滤料无破损,预计滤筒寿命超过两
    (3)风机投产运行以来无故障,预计风机使用年限增长。

    (4)控制系统切换顺利,抛丸机PLC 能完整接收新建除 尘器或原有除尘器的状态信号,同时在 HMI 画面上既可操作 新建除尘器,亦可操作原有除尘器 。 技术改造后两台除尘器控制流程图
    图2 、技术改造后两台除尘器控制流程图
    参考文献
    孙一坚 ,欧阳莉 ,杨昌智.滤筒式除尘器及其应用.通风除尘,1995,2. 吴利瑞,茅清希 ,梅红生.滤筒式除尘器结构优化试验研究[J].环境工程,2003,21(3) :39-41. 林莉君,陈海焱 ,周喜,穆兰.脉冲喷吹滤筒除尘器清灰性10 能的实验研究[J].暖通空调HV&AC ,2009,39(4):148-151. 张一帜,陈海焱,覃金珠.


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